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磁翻板液位計(jì)在測(cè)量與控制1024t/h鍋爐連續(xù)排污擴(kuò)容器水位中的應(yīng)用
發(fā)表時(shí)間:2017-06-15 ??點(diǎn)擊次數(shù):876? 技術(shù)支持:1560-1403-222
1 前言
對(duì)于鍋爐來(lái)說(shuō),液位測(cè)量與控制是一項(xiàng)極為重要的工作,只有水位的正常與穩(wěn)定才能保證鍋爐能夠正常工作,保證生產(chǎn)與人員的安全。鍋爐連續(xù)排污擴(kuò)容器是保證爐水水質(zhì)的必要設(shè)備,其運(yùn)行水位異常直接影響鍋爐水質(zhì),造成鍋爐各受熱面腐蝕,給鍋爐的安全運(yùn)行帶來(lái)威脅,而蒸汽品質(zhì)下降也會(huì)使汽輪機(jī)通流部分結(jié)構(gòu),影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。鍋爐的連續(xù)排污也叫表面排污,是連續(xù)不斷地從汽包鍋水表面層將濃度大的鍋水排出,以減少爐水中含鹽、堿量,含硅酸量及處于懸浮狀態(tài)的渣滓物含量,防止鍋水濃度過(guò)高而影響蒸汽品質(zhì)。本文分析了1024t/h鍋爐連續(xù)排污擴(kuò)容器水位異常的原因及相應(yīng)的調(diào)整措施。
2 鍋爐連排正常運(yùn)行控制
鍋爐連續(xù)排污口位于汽包內(nèi)部0水位線下約50mm處,含鹽濃度較高的汽包表面爐水經(jīng)通過(guò)A或B調(diào)節(jié)閥(一用一備)進(jìn)入連續(xù)排污擴(kuò)容器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)連排),擴(kuò)容后的蒸汽送入除氧器,濃縮后的爐水經(jīng)連排水位調(diào)節(jié)閥后送入定排擴(kuò)容器,經(jīng)定排擴(kuò)容器再一次擴(kuò)容降壓后蒸汽排放至大氣,污水排至地溝。連排的水位由疏水閥控制,正常時(shí)水位控制在200-400mm,水位控制信號(hào)來(lái)自于平衡容器差壓變送器,除此之外連排就地裝有磁翻板液位計(jì)可以查看水位。
3 #1鍋爐連排水位異常情況
#1機(jī)組從2014年8月28日啟動(dòng)后,連排CRT上顯示的水位一直處于滿(mǎn)量程,連排疏水閥開(kāi)度長(zhǎng)期處于****。
經(jīng)巡檢至就地檢查#1爐連排已正確投運(yùn),各閥門(mén)位置正確,連排壓力稍高于除氧器壓力。但就地磁翻板液位計(jì)水位顯示為0,確認(rèn)就地磁翻板液位計(jì)汽、水側(cè)隔離閥已經(jīng)打開(kāi),打開(kāi)磁翻板水位計(jì)排污閥只有少許水排出,后面全是蒸汽。 此時(shí)#1爐連排進(jìn)口A調(diào)節(jié)閥開(kāi)度為2.5%,B為0%,巡檢試開(kāi)#1爐連排疏水閥旁路閥,1小時(shí)后水位無(wú)變化,初步判斷#1爐連排內(nèi)無(wú)水,連排水位計(jì)變送器故障,于是入缺通知儀控處理。
8月29日白班, 經(jīng)儀控人員更換水位變送器后,發(fā)現(xiàn)CRT仍然顯示滿(mǎn)量程。由機(jī)務(wù)檢修人員檢查磁翻板水位計(jì),用外置磁鐵確認(rèn)內(nèi)部的磁翻板動(dòng)作正常。
8月29日白班化控報(bào)告: #1爐給水鈉離子超標(biāo)( Na+ 24 ug/L),于是運(yùn)行人員將#1連排A調(diào)節(jié)閥開(kāi)度由2.5%調(diào)整至8%。至8月30日凌晨01:11化學(xué)通知#1機(jī)給水鈉離子仍然超標(biāo)(Na+ 22 ug/L),早上07:02 時(shí),化學(xué)人員再次化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)#1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)至Na+ 29 ug/L。隨后幾天內(nèi)化學(xué)化驗(yàn)給水鈉離子一直超標(biāo)。
9月2日白班,儀控檢修會(huì)同運(yùn)行人員再次排查,未發(fā)現(xiàn)異常。
9月3日白班,巡檢再次至就地排查#1爐連排系統(tǒng)各閥門(mén)狀態(tài):
?。?)將電動(dòng)隔離閥關(guān)閉后連排就地壓力表指示明顯上升,說(shuō)明該管路正常。
?。?)開(kāi)啟連排就地磁翻板液位計(jì)下部排污閥仍然基本無(wú)水,只排出蒸汽。
(3)#1爐連排調(diào)整閥A、B。將該閥門(mén)均關(guān)閉1小時(shí)后發(fā)現(xiàn)連排水位未發(fā)生明顯變化。
(4)開(kāi)啟#1爐連排疏水閥旁路閥,1小時(shí)后發(fā)現(xiàn)連排水位未發(fā)生明顯變化。
此后因#1爐熱力試驗(yàn)和連排至熱水箱管路消缺需要,#1爐連排2次撤出運(yùn)行。暫時(shí)中斷原因排查。9月3日白班、9月5日中班及9月8日中班化學(xué)頻繁發(fā)現(xiàn)#1機(jī)精處理高速混床失效,每次精處理高速混床退出再生后凝結(jié)水指標(biāo)恢復(fù)正常,給水鈉離子指標(biāo)也好轉(zhuǎn)。
9月8日夜班,運(yùn)行人員繼續(xù)排查#1爐連排水位問(wèn)題,懷疑#1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)與#1爐連排擴(kuò)容蒸汽帶水有關(guān),故稍開(kāi)#1爐連排疏水閥旁路閥(2圈左右),觀察#1爐連排水位及給水水質(zhì)情況,6小時(shí)候發(fā)現(xiàn)#1給水鈉離子指標(biāo)由 9.22 ug/L下降至3.33 ug/L。初步判斷#1爐連排CRT水位正確,就地磁翻板水位不準(zhǔn),#1爐連排應(yīng)該是滿(mǎn)水而不是無(wú)水。于是關(guān)閉#1汽包至連排調(diào)節(jié)閥B前隔離閥,關(guān)小#1汽包至連排調(diào)節(jié)閥A前隔離閥,發(fā)現(xiàn)#1爐連排水位明顯下降,連排水位正常后投入連排疏水閥自動(dòng),此后#1爐連排水位一直控制在正常水位,#1機(jī)給水鈉離子不再超標(biāo)。
4 #1鍋爐連排水位異常原因分析
4.1 #1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)原因分析
由于#1爐連排滿(mǎn)水,來(lái)自汽包的高含鹽量污水在連排內(nèi)得不到足夠的空間進(jìn)行擴(kuò)容,大量的含有較高含鹽量的水滴被蒸汽攜帶進(jìn)入除氧器,造成除氧器內(nèi)水質(zhì)受到污染,給水鈉離子超標(biāo)。
4.2 #1爐連排滿(mǎn)水原因分析
由于汽包壓力很高(額定負(fù)荷時(shí)在18MPa以上),連排調(diào)整閥的閥芯長(zhǎng)期在高溫高壓介質(zhì)的沖刷下磨損嚴(yán)重,調(diào)節(jié)失效。事發(fā)時(shí)連排B調(diào)整閥雖然在全關(guān)位置,但泄漏的流量仍然很大,而連排疏水管路受制于管道直徑,大疏水量受到限制,在進(jìn)入連排水量過(guò)大的情況下即使開(kāi)啟疏水旁路閥也無(wú)濟(jì)于事,終造成連排長(zhǎng)期滿(mǎn)水。且當(dāng)機(jī)組高負(fù)荷時(shí),汽包壓力高,進(jìn)入除氧器的二次汽攜帶的水份增大,給水鈉離子指標(biāo)上升;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低時(shí),蒸汽攜帶的水份下降,給水鈉離子指標(biāo)也下降。
4.3 連排就地磁翻板液位計(jì)顯示為0原因分析
此次#1爐連排滿(mǎn)水長(zhǎng)期未得到發(fā)現(xiàn)和解決的主要原因是被就地磁翻板液位計(jì)的錯(cuò)誤顯示誤導(dǎo)所致。在小修中檢修人員解體檢查后發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部浮球已被卡在底部,而且浮球的位置正好將下部的排污口堵住,造成在運(yùn)行中連排滿(mǎn)水,磁翻板液位計(jì)顯示為0且下部排污閥打開(kāi)后見(jiàn)不到大量的排水的現(xiàn)象。浮球卡澀的原因是磁翻板液位計(jì)下部水側(cè)連接管焊接處處理不平整,間隙較小,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后其內(nèi)部由于結(jié)垢,間隙進(jìn)一步減小,#1爐停爐后連排無(wú)水,浮球位于底部,并在此卡住,造成顯示失準(zhǔn)。
5 結(jié)束語(yǔ)
磁翻板液位計(jì)在電廠中有著**的應(yīng)用,磁翻板液位計(jì)故障常見(jiàn)于磁翻版或浮球磁性減弱、磁翻板卡澀而造成顯示不準(zhǔn)和顯示斷層,浮球卡澀的故障比較罕見(jiàn),而且浮球下部的形狀與筒體排污口的構(gòu)造不應(yīng)做成可能吻合的結(jié)構(gòu),防止浮球下部卡澀時(shí)堵住底部的排污口。
上一條:靜壓式液位計(jì)等自動(dòng)化儀表在麥芽糖醇生產(chǎn)工藝自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
下一條:差壓式液位變送器在大型氧化反應(yīng)器液位測(cè)量中的應(yīng)用方案
對(duì)于鍋爐來(lái)說(shuō),液位測(cè)量與控制是一項(xiàng)極為重要的工作,只有水位的正常與穩(wěn)定才能保證鍋爐能夠正常工作,保證生產(chǎn)與人員的安全。鍋爐連續(xù)排污擴(kuò)容器是保證爐水水質(zhì)的必要設(shè)備,其運(yùn)行水位異常直接影響鍋爐水質(zhì),造成鍋爐各受熱面腐蝕,給鍋爐的安全運(yùn)行帶來(lái)威脅,而蒸汽品質(zhì)下降也會(huì)使汽輪機(jī)通流部分結(jié)構(gòu),影響汽輪機(jī)的安全運(yùn)行。鍋爐的連續(xù)排污也叫表面排污,是連續(xù)不斷地從汽包鍋水表面層將濃度大的鍋水排出,以減少爐水中含鹽、堿量,含硅酸量及處于懸浮狀態(tài)的渣滓物含量,防止鍋水濃度過(guò)高而影響蒸汽品質(zhì)。本文分析了1024t/h鍋爐連續(xù)排污擴(kuò)容器水位異常的原因及相應(yīng)的調(diào)整措施。
2 鍋爐連排正常運(yùn)行控制
鍋爐連續(xù)排污口位于汽包內(nèi)部0水位線下約50mm處,含鹽濃度較高的汽包表面爐水經(jīng)通過(guò)A或B調(diào)節(jié)閥(一用一備)進(jìn)入連續(xù)排污擴(kuò)容器(以下簡(jiǎn)稱(chēng)連排),擴(kuò)容后的蒸汽送入除氧器,濃縮后的爐水經(jīng)連排水位調(diào)節(jié)閥后送入定排擴(kuò)容器,經(jīng)定排擴(kuò)容器再一次擴(kuò)容降壓后蒸汽排放至大氣,污水排至地溝。連排的水位由疏水閥控制,正常時(shí)水位控制在200-400mm,水位控制信號(hào)來(lái)自于平衡容器差壓變送器,除此之外連排就地裝有磁翻板液位計(jì)可以查看水位。
3 #1鍋爐連排水位異常情況
#1機(jī)組從2014年8月28日啟動(dòng)后,連排CRT上顯示的水位一直處于滿(mǎn)量程,連排疏水閥開(kāi)度長(zhǎng)期處于****。
經(jīng)巡檢至就地檢查#1爐連排已正確投運(yùn),各閥門(mén)位置正確,連排壓力稍高于除氧器壓力。但就地磁翻板液位計(jì)水位顯示為0,確認(rèn)就地磁翻板液位計(jì)汽、水側(cè)隔離閥已經(jīng)打開(kāi),打開(kāi)磁翻板水位計(jì)排污閥只有少許水排出,后面全是蒸汽。 此時(shí)#1爐連排進(jìn)口A調(diào)節(jié)閥開(kāi)度為2.5%,B為0%,巡檢試開(kāi)#1爐連排疏水閥旁路閥,1小時(shí)后水位無(wú)變化,初步判斷#1爐連排內(nèi)無(wú)水,連排水位計(jì)變送器故障,于是入缺通知儀控處理。
8月29日白班, 經(jīng)儀控人員更換水位變送器后,發(fā)現(xiàn)CRT仍然顯示滿(mǎn)量程。由機(jī)務(wù)檢修人員檢查磁翻板水位計(jì),用外置磁鐵確認(rèn)內(nèi)部的磁翻板動(dòng)作正常。
8月29日白班化控報(bào)告: #1爐給水鈉離子超標(biāo)( Na+ 24 ug/L),于是運(yùn)行人員將#1連排A調(diào)節(jié)閥開(kāi)度由2.5%調(diào)整至8%。至8月30日凌晨01:11化學(xué)通知#1機(jī)給水鈉離子仍然超標(biāo)(Na+ 22 ug/L),早上07:02 時(shí),化學(xué)人員再次化驗(yàn),發(fā)現(xiàn)#1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)至Na+ 29 ug/L。隨后幾天內(nèi)化學(xué)化驗(yàn)給水鈉離子一直超標(biāo)。
9月2日白班,儀控檢修會(huì)同運(yùn)行人員再次排查,未發(fā)現(xiàn)異常。
9月3日白班,巡檢再次至就地排查#1爐連排系統(tǒng)各閥門(mén)狀態(tài):
?。?)將電動(dòng)隔離閥關(guān)閉后連排就地壓力表指示明顯上升,說(shuō)明該管路正常。
?。?)開(kāi)啟連排就地磁翻板液位計(jì)下部排污閥仍然基本無(wú)水,只排出蒸汽。
(3)#1爐連排調(diào)整閥A、B。將該閥門(mén)均關(guān)閉1小時(shí)后發(fā)現(xiàn)連排水位未發(fā)生明顯變化。
(4)開(kāi)啟#1爐連排疏水閥旁路閥,1小時(shí)后發(fā)現(xiàn)連排水位未發(fā)生明顯變化。
此后因#1爐熱力試驗(yàn)和連排至熱水箱管路消缺需要,#1爐連排2次撤出運(yùn)行。暫時(shí)中斷原因排查。9月3日白班、9月5日中班及9月8日中班化學(xué)頻繁發(fā)現(xiàn)#1機(jī)精處理高速混床失效,每次精處理高速混床退出再生后凝結(jié)水指標(biāo)恢復(fù)正常,給水鈉離子指標(biāo)也好轉(zhuǎn)。
9月8日夜班,運(yùn)行人員繼續(xù)排查#1爐連排水位問(wèn)題,懷疑#1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)與#1爐連排擴(kuò)容蒸汽帶水有關(guān),故稍開(kāi)#1爐連排疏水閥旁路閥(2圈左右),觀察#1爐連排水位及給水水質(zhì)情況,6小時(shí)候發(fā)現(xiàn)#1給水鈉離子指標(biāo)由 9.22 ug/L下降至3.33 ug/L。初步判斷#1爐連排CRT水位正確,就地磁翻板水位不準(zhǔn),#1爐連排應(yīng)該是滿(mǎn)水而不是無(wú)水。于是關(guān)閉#1汽包至連排調(diào)節(jié)閥B前隔離閥,關(guān)小#1汽包至連排調(diào)節(jié)閥A前隔離閥,發(fā)現(xiàn)#1爐連排水位明顯下降,連排水位正常后投入連排疏水閥自動(dòng),此后#1爐連排水位一直控制在正常水位,#1機(jī)給水鈉離子不再超標(biāo)。
4 #1鍋爐連排水位異常原因分析
4.1 #1機(jī)給水鈉離子超標(biāo)原因分析
由于#1爐連排滿(mǎn)水,來(lái)自汽包的高含鹽量污水在連排內(nèi)得不到足夠的空間進(jìn)行擴(kuò)容,大量的含有較高含鹽量的水滴被蒸汽攜帶進(jìn)入除氧器,造成除氧器內(nèi)水質(zhì)受到污染,給水鈉離子超標(biāo)。
4.2 #1爐連排滿(mǎn)水原因分析
由于汽包壓力很高(額定負(fù)荷時(shí)在18MPa以上),連排調(diào)整閥的閥芯長(zhǎng)期在高溫高壓介質(zhì)的沖刷下磨損嚴(yán)重,調(diào)節(jié)失效。事發(fā)時(shí)連排B調(diào)整閥雖然在全關(guān)位置,但泄漏的流量仍然很大,而連排疏水管路受制于管道直徑,大疏水量受到限制,在進(jìn)入連排水量過(guò)大的情況下即使開(kāi)啟疏水旁路閥也無(wú)濟(jì)于事,終造成連排長(zhǎng)期滿(mǎn)水。且當(dāng)機(jī)組高負(fù)荷時(shí),汽包壓力高,進(jìn)入除氧器的二次汽攜帶的水份增大,給水鈉離子指標(biāo)上升;當(dāng)機(jī)組負(fù)荷降低時(shí),蒸汽攜帶的水份下降,給水鈉離子指標(biāo)也下降。
4.3 連排就地磁翻板液位計(jì)顯示為0原因分析
此次#1爐連排滿(mǎn)水長(zhǎng)期未得到發(fā)現(xiàn)和解決的主要原因是被就地磁翻板液位計(jì)的錯(cuò)誤顯示誤導(dǎo)所致。在小修中檢修人員解體檢查后發(fā)現(xiàn)其內(nèi)部浮球已被卡在底部,而且浮球的位置正好將下部的排污口堵住,造成在運(yùn)行中連排滿(mǎn)水,磁翻板液位計(jì)顯示為0且下部排污閥打開(kāi)后見(jiàn)不到大量的排水的現(xiàn)象。浮球卡澀的原因是磁翻板液位計(jì)下部水側(cè)連接管焊接處處理不平整,間隙較小,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后其內(nèi)部由于結(jié)垢,間隙進(jìn)一步減小,#1爐停爐后連排無(wú)水,浮球位于底部,并在此卡住,造成顯示失準(zhǔn)。
5 結(jié)束語(yǔ)
磁翻板液位計(jì)在電廠中有著**的應(yīng)用,磁翻板液位計(jì)故障常見(jiàn)于磁翻版或浮球磁性減弱、磁翻板卡澀而造成顯示不準(zhǔn)和顯示斷層,浮球卡澀的故障比較罕見(jiàn),而且浮球下部的形狀與筒體排污口的構(gòu)造不應(yīng)做成可能吻合的結(jié)構(gòu),防止浮球下部卡澀時(shí)堵住底部的排污口。
上一條:靜壓式液位計(jì)等自動(dòng)化儀表在麥芽糖醇生產(chǎn)工藝自動(dòng)控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
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